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電廠脫硫循環(huán)泵常見問題處理

發(fā)布時間:2023-10-23 11:21:13         發(fā)布人:脫硫泵
一、案例I:循環(huán)泵汽蝕破壞
某電廠3#機(jī)組(25MW)配用二臺雙吸中開泵作循環(huán)冷卻泵,泵的銘牌參數(shù)為:
Q=3240m3/h,H=32m,n=960r/m,Pa=317.5kW,Hs=2.9m(即NPSHr=7.4m)
泵裝置為一次循環(huán)供水,取水口和排出口均在同一水面上。
開車運行不到兩個月,泵葉輪被汽蝕破壞穿孔。
處理過程:先作現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)泵的出口壓力僅0.1MPa,而且指針劇烈擺動,并伴有爆破汽蝕響聲。作為水泵專業(yè)人員,第一印象就知道這是由于偏工況運行而造成汽蝕發(fā)生。因為泵的設(shè)計揚程為32m,反映在吐出壓力表上,讀數(shù)應(yīng)字0.3MPa左右。而現(xiàn)場壓力表讀數(shù)只有0.1MPa,顯然泵的運行揚程只有10m左右,即泵的運行工況遠(yuǎn)離Q=3240m3/h,H=32m的規(guī)定工況點,此點的泵必需汽蝕余量已無法預(yù)料的增大。必然發(fā)生汽蝕。
其次作現(xiàn)場調(diào)試,讓用戶直覺認(rèn)知是泵選型揚程過失,為了使泵消除汽蝕,必須使泵的運行工況回到Q=3240m3/h,H=32m的規(guī)定工況附近。方法就是關(guān)校出口閥門。用戶對關(guān)小閥門非常擔(dān)心,他們認(rèn)為現(xiàn)在全開閥門運行,流量尚不充分,致使冷凝器進(jìn)出溫差達(dá)33℃(若流量充足,正常進(jìn)出溫差應(yīng)在11℃以下),若再關(guān)小出口閥,泵的流量豈不更小。為了使電廠操作人員放心,要他們布置有關(guān)人員分頭觀察冷凝器的真空度、發(fā)電出力數(shù)、凝器出水溫度等對流量變化反映敏感的數(shù)據(jù),泵廠人員則在泵房逐步關(guān)小泵出口閥。出口壓力隨著閥門開度的減小而逐步上升,當(dāng)上升至0.28MPa時,泵的汽蝕響聲完全消除,凝器真空度也從650汞柱上升到700汞柱,凝器的進(jìn)出溫差下降到11℃以下。這些都說明,運行工況回到規(guī)定點之后,泵汽蝕現(xiàn)象即可消除,泵的流量恢復(fù)正常(泵偏工況發(fā)生汽蝕后,流量、揚程都要下降)。但此時閥門開度只有10%左右,若長此運行,閥門也容易損壞,同時耗能不經(jīng)濟(jì)。
解決辦法:由于原泵揚程有32m,而新需揚程僅12m,因為揚程相差太遠(yuǎn),切割葉輪降低揚程的簡單辦法已不可行。于是提出電機(jī)降速(960r/m降至740r/m)改造,泵葉輪重新設(shè)計的方案。此方案后來實踐表明,徹底解決了問題,不僅解決了汽蝕問題,還大大地降低了能耗。
本案問題的關(guān)鍵是泵選型揚程過高造成的。
脫硫循環(huán)泵
二、水泵常見故障處理措施
1、水泵揚程過高引發(fā)的運行故障:
設(shè)計院在做水泵選型時,泵的揚程首先是通過理論計算確定的,往往有些保守,致使新選泵的揚程高于實際裝置所要求的揚程,從而導(dǎo)致泵偏工況運行。由于偏工況運行,會造成如下一些運行故障:
(1)電機(jī)超功率(電流),常常出現(xiàn)在離心泵上 。
(2)泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,并發(fā)生振動和噪音,出口壓力指針頻繁擺動。由于汽蝕發(fā)生,還導(dǎo)致葉輪汽蝕破壞,運行流量下降。
處理措施:分析泵運行數(shù)據(jù),重新確定裝置要求的實際揚程,調(diào)整(降低)泵的揚程.最簡單的方法是切削葉輪外徑;如切削葉輪不足以滿足揚程降低值的要求,可更換新設(shè)計的葉輪;還可將電機(jī)做降低轉(zhuǎn)速的改造以降低泵揚程。
2、泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,導(dǎo)致振動噪音增大和葉輪破壞:
泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象的實質(zhì)原因是泵裝置汽蝕余量(以NPSHa表示)小于泵必需汽蝕余量(以NPSHr表示)而造成的 。
泵裝置汽蝕余量NPSHa的值是由裝置確定的,它與當(dāng)?shù)卮髿鈮篜a,輸送介質(zhì)的汽化壓力Pv,泵汽蝕基準(zhǔn)線離吸入液面的幾何高度Hg,吸入管路的阻力損失hw有關(guān),具體的計算公式為:
hw——泵吸入管路的阻力損失,一般為0.3-0.5m
當(dāng)裝置確定之后,而且吸入水位恒定的情況下,NPSHa值為一個恒定值。
泵必需汽蝕余量NPSHr值是通過泵試驗確定的,一般只做三個流量點(即規(guī)定范圍內(nèi)的三個流量點:小流量點、設(shè)計流量點、大流量點)的試驗,而且三個流量點的NPSHr值不一樣,正常情況下,設(shè)計流量點的NPSHr值小,其他流量點特別是大流量點的NPSHr值要增大。超出大流量點以外的NPSHr值一般那都急劇增大,無法預(yù)料。
設(shè)計院確定泵的安裝高度,裝置汽蝕余量NPSHa值要滿足泵使用范圍內(nèi)大必需汽蝕余量NPSHr值的要求。但是為什么還會發(fā)生汽蝕現(xiàn)象呢?其原因有以下幾點:泵偏工況運行造成汽蝕的發(fā)生:由于選型誤差,使泵的運行工況點不在泵的規(guī)定范圍內(nèi),而是偏在大流量區(qū)域運行。由于大流量點的NPSHr值無法預(yù)料的之大,造成NPSHa<NPSHRr而發(fā)生汽蝕;由于制造誤差,泵的實際必需汽蝕余量大于樣本上的規(guī)定值,從而使NPSHr>NPSHa值而發(fā)生汽蝕。
處理措施:
針對以上所述造成汽蝕的三個原因,相應(yīng)的采取以下三種解決措施:
1)調(diào)整泵的性能(一般是降低揚程值),使泵的運行工況點回到規(guī)定的流量范圍內(nèi)運行;
2)檢查并清理吸入管內(nèi)的雜物;
3)將泵返回制造廠做汽蝕試驗,核實泵的汽蝕余量值是否達(dá)到樣本規(guī)定值;
3、滾動軸承部件溫升超標(biāo)
國產(chǎn)滾動軸承允許的高溫度不超過80℃,進(jìn)口軸承如SKF軸承,允許的高溫度可達(dá)到110℃。平時運行檢查時,都以手摸觸感來判斷軸承是否發(fā)熱,這是不規(guī)范的判斷。
引起軸承部件溫度過高的常見原因有下列幾點:
1)潤滑油(脂)過多 ;
2)機(jī)泵兩軸不對中,使軸承受到額外的負(fù)載;
3)零部件加工誤差,特別是軸承體與泵座相配合的端面垂直度超差,也會使軸承受到額外的干擾力而發(fā)熱;
4)泵體受到吐出管道的推拉干擾,從而破壞了機(jī)泵兩軸的同心度,也會使軸承發(fā)熱;
5)軸承潤滑不良或潤滑油脂中含有泥砂或鐵屑,也會使軸承發(fā)熱;
6)軸承容量不足,這是泵設(shè)計選擇的問題,成熟產(chǎn)品一般不存在這一問題。
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